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業內首次!亞星化學回收燒堿余熱用于廠區供暖
“真暖和啊,比在家里還舒服!”,10月29日,公司某位職工在下班淋浴后步入廠前區更衣室,不由自主的說。
這是自公司開展全員“降本增效”攻堅活動以來,又一個節能項目取得良好效果。該項目由設備部提出并組織實施,核心內容是充分利用氯堿裝置成品燒堿蘊含的2436kw熱負荷,實現一舉三得:一是滿足工藝上對成品燒堿的降溫需求,由一級降溫改進為二級降溫;二是回收一級降溫過程中價值600余萬元的熱量,首先用于滿足生產區、經營樓、廠前區冬季取暖需求;三是僅二級降溫采用涼水塔循環水冷卻,即降低公用工程涼水塔5%熱負荷。
當前氣溫降低,公司決定讓廣大員工享受到節能降耗的“紅利”,提前開放下營園區暖氣,實現有“暖”共享,為生產生活創造更好的物質條件。
在項目實施過程中,設備部會同運行部、技術質量部、氯堿車間、公用工程車間等部門,協同作戰、集思廣益,在燒堿行業中率先開展了成品堿熱量利用的探索,充分展現了亞星品牌和技術力量。因地制宜,優化實施方案;自主測算,合理確定參數;綜合對比,擇優招標評議;統籌安排,有序推進工期;精心組織,周密安排開車。隨著成品燒堿切入一級換熱器,換熱站水溫開始慢慢升起,17.4℃、17.8℃……30℃、40℃,直至升至60℃。“達到預期溫度了!”,項目組負責人興奮的喊道,現場頓時響起了雷鳴般的掌聲。
據悉,氯堿行業內成品燒堿余熱回收利用于廠區供暖尚屬首次。設計院工藝組表示要充分利用這次成功案例,為更多客戶設計更優的工藝路線;一直秉持技術開放交流的行業微信群內,生產廠家也紛紛與亞星技術人員展開討論,成品燒堿中熱量如何確定相關參數并進行計算、目前熱值回收率等等問題。而我們,則把目光投向下一個技改方案:如何在供暖季結束后,充分利用該熱源進一步降低生產成本。